水阻柜常见故障及处理 水阻柜是采用特种介质的水溶液作为电阻,在特殊设计的液阻箱中引入极板作电极串入电机转子回路中,电机启动时,由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置,使(串入转子回路的)液体电阻由大到小作无级变化,从而使电机低电流平滑启动。它具有启动电流小、启动性能优越、可连续启动、平滑启动、可低压启动,以及结构简单、可靠、操作自动化、安装维护方便等优点。结合笔者的使用和维护经验,现就水阻柜常见故障及处理做一个总结介绍。 1 运行事故案例及经验总结 1.1 因液体电阻溶液浓度引起的启动失败 (1)事故经过。2003年5月,我厂一线煤磨主电机停机后再次启动失败,现象为开关合闸瞬间即跳闸,微机综合保护报警“启动速断”。启动速断是在开合闸启动瞬间,电流超过设定值引起。根据理论分析,启动电流在合闸瞬间有一个比较高的电流冲击(由于液体电阻的作用,这个电流可以控制在小于1.5倍电机额定电流),启动过程中逐渐下降。由于水阻柜的动、静极板并没有在启动结束后完全接触,也就是说串入转子的电阻并没有真正的减小到零,所以启动过程结束后真空接触器闭合切除液体电阻的瞬间,电机电流将有一个小的反弹。如此,如果合闸瞬间的电流冲击大于保护设定的启动电流定值,保护将动作与启动速断,现象为开关合闸瞬间即跳闸;如果启动过程结束后的电流反弹大于保护设定的运行保护定值,保护将动作于运行速断,此时的现象为启动结束切除液体电阻时跳闸。分析可知,引起启动速断的原因是因为液体电阻浓度偏大,电阻过小,导致启动电流偏高,此时应该将溶液稀释;引起运行速断的原因是因为液体电阻浓度偏小,电阻过大,启动时电流较小,但启动过程中的电流没有降低到能够允许结束时电流反弹的程度,此时应该加入电解粉提高溶液浓度以减小电阻。根据这个推断,一线煤磨的启动速断事故应该是液体电阻浓度偏大所致。因此加入清水来降低液体浓度。然而,再次试启动的结果,启动速断电流不但没有降低,反而有所升高。笔者到现场后,根据情况将水箱里的溶液倒出一半以上,再加入清水,后试启动速断电流降低了许多,根据报警数据再次调整水溶液,煤磨启动正常。 (2)事故分析。在冬季气温较低的情况下,水对电解质的溶解度较小,造成溶液中的电解质有部分结晶,沉于箱底,导致液态浓度降低。又由于我厂属于新厂(2002年底投产),运行维护人员经验不足,在每次运行速断启动失败后,就一味的往水箱里加电解粉。如此一个冬天的恶性循环,在水箱底部沉积了大量的电解粉结晶。春天气温升高后,沉积于水箱底部的结晶渐渐溶解,溶液浓度逐渐增大,引起电机启动时启动速断跳闸。多次启动失败后,水温更高,结晶大量溶解,所以在倒水加清水后试启动时速断电流反而增大。只有在把箱底的结晶全部溶解后,调整溶液浓度才能成功。 (3)事故经验。在冬季气温较低的情况下,不要随便往液阻箱内加电解粉,若启动有困难,可在每次启动时先将溶液加热到30℃以上,并将水溶液搅拌均匀。 1.2 切除液体电阻的短接真空接触器故障引起的启动异常 (1)两个真空接触器其中一个不吸合。2006年11月,中控水泥磨操作员在启动#2水泥磨主电机时,发现电流偏大且有大幅度波动,另电机振动偏大,运行声音不正常。立即停机,用摇表测电动机,电动机正常,检查开关一切正常;检查液体电阻时发现,磨主电机水阻柜的两个短接真空接触器有一个不能闭合。接触器的接线如图1。由图1可知,如果其中一只真空接触器不能吸合,将有一相电阻不能被甩开,因此造成三相电流不平衡和电流大幅度波动。